步入2026年,回首2025年,邢台德龙炼铁总厂紧紧围绕“攻坚克难,锐意进取”攻坚观,以“创新德龙”模式为引领,以创新为驱动,以课题研发为抓手,理论与实践充分结合,推进烧结工序提质降耗,在多方面取得显著效果。

聚焦产品质量提升,不断突破。配加经济型矿粉是我公司重要的降本手段,但相比优质铁矿粉,经济型矿粉一般品质较差且波动大;烧结特性较差,对烧结过程透气性、燃料消耗、烧结矿强度等造成不利影响。因此,炼铁总厂开展《基于经济型矿粉的烧结质量控制工艺研究》课题,首先对烧结配料过程设备、工艺参数进行调整,提高了配料精度,确保原料精准下料,稳定烧结矿成分;其次根据实际生产过程,研究各加水点位加水量与加水过程对混合料水分的影响,确定了稳定混合料水分粉技术措施,精准控制混合料水分,强化了混合料制粒,改善了烧结过程料层透气性;最后通过相关生产设备调整,降低了烧结终点温度偏差,改善了烧结质量。通过本课题的研究,烧结矿转鼓指数达到77.36%,较研发前提高0.36%。
聚焦煤气消耗降低,不断进取。随着成本压力的不断加大,公司亟需在节能降耗上寻求新突破,微负压点火技术既能保证点火层深度,又能有效降低煤气消耗。因此,炼铁总厂开展《基于微负压点火的烧结热量分布研究》,首先从配料过程出发,对烧结全流程进行分析,确定了影响烧结过程透气性的关键因素,针对性的制定了相关措施,改善了烧结过程透气性,提高了布料厚度,缩短了点火火焰长度;其次研究不同微负压点火工艺参数对点火效果的影响,确定了合适的工艺参数,改善了微负压点火效果;最后根据现场生产现状,分析烧结点火过程存在的问题,通过对点火器进行相关调整,减少了点火热量浪费,减少了煤气用量。通过本课题的研究,烧结煤气消耗达到23.54m3/t,较研发前降低4.58m3/t。
聚焦烧结深度节电,不断超越。随着环保压力的不断加大,烧结工序作为钢铁行业污染物排放大户,对其烟气治理水平提出了更高的要求。炼铁总厂竭尽全力对烟气进行深度治理,但在烟气深度治理过程中,烧结工序能耗尤其是电耗升高明显。因此,炼铁总厂开展《基于烟气深度治理的烧结节电技术研究》课题,首先通过调整烟气循环风机运行频率控制烟气循环风量,确定了合适的烟气循环风量,使其在质量稳定、排放达标的基础上降低了烟气循环电量;其次通过对烧结余热锅炉运行参数进行调整,提高了蒸汽压力,确保汽机满负荷运行,降低了主抽风机电量;最后通过对现场各环境除尘风机运行频率进行调整,在确保现场除尘效果良好的条件下,降低了基础生产用电量。通过本课题的研究,烧结电耗达到26.70kWh/t,较研发前降低2.48kWh/t。
炼铁总厂将持续激发员工的创新活力,推进现场技术攻关,以产学研相结合的方法,集中解决生产环节存在的问题,以永不懈怠,创新不止的精神,通过技术创新和工艺改进,解决现场的技术难题,以创新为驱动,助力公司高质量发展。(通讯员:田欢欢)
来源:邢台德龙
“炼铁技术”公众号专注于炼铁(包含但不仅限于铁矿石、烧结球团、焦化、热风系统、高炉冶炼、直接还原等)工艺、设备、安全等技术的分享和服务。任何疑问或商务合作请后台留言。另外,“炼铁技术”公众号已统计《2025年国内炼铁高炉统计》,内容包含钢企名称/高炉数量/容积/产能/总承包单位/建设单位/部分设备供应商/投产年份/利用系数/焦比/地址/法人代表/企业联系方式等(300多家钢企、1000多座高炉(含在建)),欢迎咨询购买,微信号18911057754(泰科钢铁-6)